<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
  <channel>
    <title>Кейсы</title>
    <link>https://sbsadvise.com</link>
    <description/>
    <language>ru</language>
    <lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 21:28:25 +0300</lastBuildDate>
    <item turbo="true">
      <title>Кейс в машиностроении</title>
      <link>https://sbsadvise.com/services/tpost/mechanical-engineering-case</link>
      <amplink>https://sbsadvise.com/services/tpost/mechanical-engineering-case?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 19:37:00 +0300</pubDate>
      <category>#Операционное совершенствование</category>
      <category>#Машиностроение</category>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6131-3165-4066-b162-373538616531/1.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Проект подготовки крупнейшего автомобильного завода в России к стратегическому партнерству с международным концерном.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Кейс в машиностроении</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6131-3165-4066-b162-373538616531/1.jpg"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Кейс в машиностроении: 629 млн рублей экономического эффекта и +37% к производительности на автомобильном заводе</h2><blockquote class="t-redactor__preface"><em>Проект из&nbsp;практики эксперта УБР</em><br /><br />Российский автомобильный завод готовился к&nbsp;стратегическому партнёрству с&nbsp;международным концерном. Для этого необходимо было гармонизировать производственную систему предприятия с&nbsp;системой партнёра и&nbsp;увеличить выпуск автомобилей в&nbsp;2 раза.<br /><br />Пилотной площадкой для проекта выбрали финальную сборку&nbsp;— самый заметный участок, где результат виден сразу. Это&nbsp;же стало главным вызовом: чтобы ускорить сборку, пришлось менять процессы на&nbsp;всех предыдущих этапах. Как-то к&nbsp;нам обратился крупный металлургический комбинат. Недавно они объединили своих подрядчиков по&nbsp;ремонту в&nbsp;одну дочернюю компанию, общая численность структуры получилась около 14 000 человек. Людей слишком много, проводить ремонт и&nbsp;обслуживание можно куда экономнее. Но&nbsp;как это все грамотно оптимизировать?</blockquote><h3  class="t-redactor__h3">Что сделали</h3><div class="t-redactor__text">Работа шла по&nbsp;четырём направлениям.<br /><br /><strong>Управление</strong>. Кардинально изменили подход к&nbsp;управлению производственными участками: сместили фокус непосредственно в&nbsp;цех, где и&nbsp;создается продукт. Внедрили практику открытых совещаний с&nbsp;участием работников, информационные центры визуального управления производством появились прямо в&nbsp;цехах. Обратная связь стала постоянной, рабочие начали вовлекаться в&nbsp;улучшение производственных процессов.<br /><br /><strong>Оптимизация рабочих мест</strong>. Составили диаграмму Ямазуми. С&nbsp;ее&nbsp;помощью изменили распределение операций между сборочными линиями и&nbsp;исключили ситуации, когда один участок перегружен, а&nbsp;другой простаивает. Линейные руководители получили инструмент, чтобы самостоятельно находить и&nbsp;устранять потери. Первым делом замерили, как у&nbsp;заказчика устроена система ТОиР и&nbsp;сравнили с&nbsp;лучшими практиками. Стало понятно: до&nbsp;идеала далеко, но&nbsp;прыгать через ступеньки бессмысленно. Для начала выбрали то, что можно внедрить быстро и&nbsp;с&nbsp;понятным эффектом, а&nbsp;более сложные вещи отложили на&nbsp;потом.<br /><br />Весь проект вместе с&nbsp;внедрением длился 1,5 года. Первые полгода мы&nbsp;проводили глубокую диагностику и&nbsp;тестировали разные подходы.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3064-3566-4335-a665-306136613331/yamazumi.png"><blockquote class="t-redactor__callout t-redactor__callout_fontSize_default" style="background: #EBEBEB; color: #000000;">
                                <div class="t-redactor__callout-icon" style="color: #ff0000">
                                    <svg width="24" height="24" role="img" viewBox="0 0 24 24" style="enable-background:new 0 0 24 24">
                                        <circle cx="12.125" cy="12.125" r="12" style="fill:currentColor"/>
                                        <path d="M10.922 6.486c0-.728.406-1.091 1.217-1.091s1.215.363 1.215 1.091c0 .347-.102.617-.304.81-.202.193-.507.289-.911.289-.811 0-1.217-.366-1.217-1.099zm2.33 11.306h-2.234V9.604h2.234v8.188z" style="fill:#fff"/>
                                    </svg>
                                </div>
                                <div class="t-redactor__callout-text">
                                     Пример, как может выглядеть диаграмма Ямазуми. Она показывает суммарное время цикла работ, сгруппированных по&nbsp;этапам процесса (по&nbsp;операторам). Это инструмент для визуализации времени цикла машины и&nbsp;оператора для оценки производительности.
                                </div>
                            </blockquote><div class="t-redactor__text"><strong>Качество</strong>. Акцент с&nbsp;внешнего контроля перешел на&nbsp;встроенное качество. Внедрили петли качества, контрольные точки и&nbsp;самоконтроль качества выполнения операции для рабочего. В&nbsp;итоге, решения стали приниматься быстрее.<br /><br />Теперь все дефекты фиксировались и&nbsp;разделялись по&nbsp;категориям, самые частые категории дефектов стали прорабатывать по&nbsp;методологии анализа корневых причин&nbsp;— RCA (Root Cause Analysis).<br /><br /><strong>Логистика</strong>. Раньше бригадиры сами искали и&nbsp;носили детали. Теперь доставку и&nbsp;раскладку комплектующих делают логисты. В&nbsp;результате, мастера и&nbsp;бригадиры смогли полностью сосредоточиться на&nbsp;своей работе, а&nbsp;объем запасов на&nbsp;линиях был существенно сокращен. Также оптимизировали транзитные склады, сократили логистические маршруты.<br /><br />Большая часть комплектующих теперь поставлялась к&nbsp;месту установки в&nbsp;специальной таре. Это предотвращало их&nbsp;повреждение при транспортировке, пересортицу и&nbsp;ошибки в&nbsp;количестве, а&nbsp;также сократило объемы буферных запасов на&nbsp;линии и&nbsp;площади складирования на&nbsp;сборочных постах.</div><h3  class="t-redactor__h3">Результаты</h3><div class="t-redactor__text"><ul><li data-list="bullet">На&nbsp;37% выросла производительность труда</li><li data-list="bullet">На&nbsp;58% снизилось количество доработок и&nbsp;переделок внутренних дефектов продукции</li><li data-list="bullet">Разработали более 1300 стандартных операционных карт для каждого процесса. В&nbsp;их&nbsp;создании участвовали сами работники предприятия.</li><li data-list="bullet">Запущен механизм постоянных улучшений. Активность по&nbsp;подаче предложений выросла в&nbsp;3 раза</li><li data-list="bullet">Начато внедрение системы развития поставщиков</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Проект длился 12 месяцев и&nbsp;заложил фундамент для дальнейшего роста операционной эффективности и&nbsp;достижения стратегических целей компании.</div><div class="t-redactor__text">Автор: Алексей Кузьмин</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Оптимизация ТОиР</title>
      <link>https://sbsadvise.com/services/tpost/maintenance-optimization</link>
      <amplink>https://sbsadvise.com/services/tpost/maintenance-optimization?amp=true</amplink>
      <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 19:35:00 +0300</pubDate>
      <category>#Операционное совершенствование</category>
      <category>#Металлургия</category>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6663-3735-4364-b432-623461366234/2.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Проект оптимизации работы ТОиР металлургического комбината в РФ с экономическим эффектом 500+ млн ₽ в год.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Оптимизация ТОиР</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6663-3735-4364-b432-623461366234/2.jpg"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">500+ млн рублей экономического эффекта: как мы оптимизировали работу ТОиР металлургического комбината</h2><blockquote class="t-redactor__preface">Как-то к&nbsp;нам обратился крупный металлургический комбинат. Недавно они объединили своих подрядчиков по&nbsp;ремонту в&nbsp;одну дочернюю компанию, общая численность структуры получилась около 14 000 человек.<br /><br />Людей слишком много, проводить ремонт и&nbsp;обслуживание можно куда экономнее. Но&nbsp;как это все грамотно оптимизировать?</blockquote><h2  class="t-redactor__h2">С чего начали</h2><div class="t-redactor__text">Первым делом замерили, как у&nbsp;заказчика устроена система ТОиР и&nbsp;сравнили с&nbsp;лучшими практиками. Стало понятно: до&nbsp;идеала далеко, но&nbsp;прыгать через ступеньки бессмысленно. Для начала выбрали то, что можно внедрить быстро и&nbsp;с&nbsp;понятным эффектом, а&nbsp;более сложные вещи отложили на&nbsp;потом.<br /><br />Весь проект вместе с&nbsp;внедрением длился 1,5 года. Первые полгода мы&nbsp;проводили глубокую диагностику и&nbsp;тестировали разные подходы.</div><h2  class="t-redactor__h2">Что внедрили</h2><div class="t-redactor__text"><strong>—&nbsp;Навели порядок в&nbsp;мастерских и&nbsp;на&nbsp;складах по&nbsp;системе 5С. </strong>Звучит банально, но&nbsp;сотрудники действительно тратили часть смены на&nbsp;беготню в&nbsp;поисках нужного инструмента. При этом в&nbsp;структуре расходов фонд оплаты труда занимал одну из&nbsp;верхних строчек.<br /><br /><strong>—&nbsp;Заменили устаревшие инструменты на&nbsp;современные.</strong> Вместо бытовых плиток для разогрева масла&nbsp;— индукционные нагреватели. Вместо обычных ключей&nbsp;— электрогайковёрты. Дошли до&nbsp;того, что один из&nbsp;поставщиков открыл магазин-склад прямо на&nbsp;территории комбината. Мы&nbsp;помогли сформировать необходимый ассортимент, какое количество каких инструментов должно быть. Рабочие приходили прямо из&nbsp;цехов: каждому выделили ограниченный бюджет, на&nbsp;который они могли подобрать себе инструмент и&nbsp;сразу&nbsp;же пойти с&nbsp;ним работать.<br /><br /><strong>—&nbsp;Внедрили модульное планирование ремонтов</strong>. Раньше план был один, и&nbsp;если что-то шло не&nbsp;так, например, кран занят или сломался, бригада просто стояла и&nbsp;ждала. Теперь команда заранее прорабатывала несколько сценариев с&nbsp;резервными работами. Кран недоступен? Переключаются на&nbsp;другую задачу, время не&nbsp;теряется.<br /><br /><strong>—&nbsp;Пересмотрели маршруты обходчиков.</strong> Они годами ходили одними и&nbsp;теми&nbsp;же путями с&nbsp;одинаковой частотой, хотя часть оборудования не&nbsp;требовала такого внимания. Перестроили маршруты исходя из&nbsp;реальной критичности и&nbsp;частоты поломок. Плюс поставили NFC-метки на&nbsp;оборудование: обходчик подносит планшет, система фиксирует, что осмотр проведён.<br /><br /><strong>—&nbsp;Оптимизация шла не&nbsp;только в&nbsp;цехах, но и&nbsp;в&nbsp;управленческой структуре</strong>: сократили количество уровней управления, руководителей и&nbsp;начальников стало меньше.</div><h2  class="t-redactor__h2">Какой был результат</h2><div class="t-redactor__text">Это только часть направлений работы, но&nbsp;каждое из&nbsp;них давало свой % повышения производительности. <strong>На&nbsp;этапе пилота общий эффект оптимизации рабочей силы у&nbsp;нас доходил до&nbsp;20%.</strong><br /><br />Заказчик хотел избежать больших сокращений, поэтому реальный эффект вышел ниже.<br /><br />Численность штата решили «оптимизировать» естественный путем. Выход на&nbsp;пенсию, увольнения&nbsp;— персонал постепенно уменьшался сам собой, без принудительных сокращений.<br /><br />При этом выработка на&nbsp;человека выросла на&nbsp;9%. Это больше, чем процент ушедших сотрудников. Дополнительный эффект давали как раз подобранные решения для оптимизации производительности труда на&nbsp;местах.<br /><br />Общий экономический эффект только в&nbsp;первый год проекта составил свыше 500 млн рублей. Без радикальных мер. Результатом заказчик остался доволен.</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>3D-печать в литейном цехе</title>
      <link>https://sbsadvise.com/services/tpost/3d-printing</link>
      <amplink>https://sbsadvise.com/services/tpost/3d-printing?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:35:00 +0300</pubDate>
      <category>#Операционное совершенствование</category>
      <category>#Металлургия</category>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6663-3962-4563-a466-633034633737/3.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Внедрение аддитивных технологий в литейное производство. Инструмент для снижения затрат и ускорения производства.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>3D-печать в литейном цехе</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6663-3962-4563-a466-633034633737/3.jpg"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Аддитивные технологии в литейном цехе сократили время производства моделей на 30%. Кейс внедрения 3D-печати в металлургии с окупаемостью менее года</h2><blockquote class="t-redactor__preface"><em>Кейс из&nbsp;практики экспертов «Устойчивых Бизнес Решений»</em><br /><br />Литейный цех одного крупного металлургического комбината столкнулся с&nbsp;необходимостью изменить способ изготовления моделей для формовки. На&nbsp;тот момент их&nbsp;делали вручную из&nbsp;дерева.</blockquote><div class="t-redactor__text"><strong>Ручное изготовление моделей было узким местом в&nbsp;производственной цепочке.</strong><br />Длительные сроки подготовки производства, сложности с&nbsp;запуском новых и&nbsp;единичных изделий&nbsp;— все это ограничивало пропускную способность участка и&nbsp;сдерживало рост объёмов литья. При планируемом удвоении производства через четыре года существующий модельный участок просто не&nbsp;справился&nbsp;бы с&nbsp;нагрузкой.<br /><br /><strong>Параллельно росли затраты.</strong><br />Часть литья приходилось закупать на&nbsp;стороне из-за нехватки собственных мощностей.<br /><br /><strong>Ситуацию обостряла кадровая проблема.</strong><br />Профессия модельщика практически исчезла с&nbsp;рынка, новых специалистов уже не&nbsp;готовили, а&nbsp;возраст большинства действующих работников участка приближался к&nbsp;пенсионному.</div><div class="t-redactor__text">Если ничего не&nbsp;менять, в&nbsp;ближайшие годы все это могло привести к&nbsp;снижению производительности модельного участка, нехватке мощностей для собственных потребностей, потере части заказов с&nbsp;внешнего рынка и&nbsp;еще большему росту затрат на&nbsp;закуп литья.<br /><br />Тогда предприятие решило внедрить на&nbsp;производстве аддитивные технологии, чтобы повысить производительность модельного участка, увеличить объёмы литья и&nbsp;снизить зависимость от&nbsp;дефицитной профессии.</div><h3  class="t-redactor__h3">Что было сделано</h3><div class="t-redactor__text"><strong>Аддитивные технологии или 3D-печать </strong>—&nbsp;метод создания объектов послойным добавлением материала. Чтобы определить, какая из&nbsp;аддитивных технологий будет наиболее оптимальной, команда проекта провела бенчмаркинг. Четыре разные способа печати оценили по&nbsp;скорости, стоимости и&nbsp;применимости в&nbsp;литейном производстве.<br /><br />Затем в&nbsp;цехе провели серию быстрых экспериментов с&nbsp;3D-моделями, изготовленными по&nbsp;разным технологиям. Уже на&nbsp;этом этапе замеры показали сокращение времени изготовления модели на&nbsp;30% по&nbsp;сравнению с&nbsp;ручным способом.<br /><br />На&nbsp;основе экспериментов и&nbsp;технико-экономического анализа команда выбрала <strong>FDM (Fused Deposition Modeling, или метод послойного наплавления)</strong> как базовую технологию для первой волны внедрения. Технологию&nbsp;BJ (Binder Jetting, или метод струйной печати с&nbsp;использованием связующего вещества) обозначили как перспективное направление для сложных и&nbsp;единичных изделий. Для обоих направлений подготовили дорожную карту, требования к&nbsp;инфраструктуре и&nbsp;квалификации персонала.<br /><br />В&nbsp;рамках первой волны компания закупила промышленный FDM-принтер и&nbsp;программное обеспечение для 3D-моделирования, провела обучение персонала.</div><h3  class="t-redactor__h3">С какими сложностями столкнулись</h3><div class="t-redactor__text">Часть модельщиков восприняла новую технологию как угрозу своей профессии. У&nbsp;работников участка также не&nbsp;было компетенций в&nbsp;3D-моделировании и&nbsp;печати.<br /><br />Команда проекта сделала ставку на&nbsp;вовлечение. Работникам объяснили цели проекта и&nbsp;показали, как технология меняет условия труда.<br /><br />Совместные эксперименты стали решающим аргументом: модельщики увидели, что технология действительно применима в&nbsp;условиях производства, и&nbsp;предложили свои идеи по&nbsp;улучшению процесса. Также работникам предложили программу переобучения на&nbsp;новую профессию.</div><h3  class="t-redactor__h3">Результаты проекта</h3><div class="t-redactor__text">Первая волна внедрения на&nbsp;базе FDM-печати подтвердила экономическую состоятельность проекта. Один новый 3D-принтер окупается менее чем за&nbsp;год, экономический эффект был оценен в&nbsp;12 млн руб в&nbsp;год.<br /><br />С&nbsp;использованием новых технологий, по&nbsp;прогнозам, за&nbsp;четыре года производство сможет увеличить объёмы литья в&nbsp;два раза. Для обеспечения такого масштаба предусмотрено поэтапное приобретение еще двух принтеров дополнительно.<br /><br /><strong>Суммарный экономический эффект от&nbsp;внедрения предложенных решений был оценен в&nbsp;86,5 млн руб за&nbsp;четыре года.</strong><br /><br />Проект показал, что аддитивные технологии в&nbsp;литейном производстве&nbsp;— практический инструмент для снижения затрат, ускорения изготовления моделей и&nbsp;уменьшения зависимости от&nbsp;дефицитных специалистов.</div><div class="t-redactor__text">Автор: Александр Захарчук</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Кейс из дорожного строительства</title>
      <link>https://sbsadvise.com/tpost/road-construction-case</link>
      <amplink>https://sbsadvise.com/tpost/road-construction-case?amp=true</amplink>
      <pubDate>Wed, 06 May 2026 16:01:00 +0300</pubDate>
      <category>#Строительство</category>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3435-3335-4238-b330-373733643439/Group_76.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Как синхронизация переделов и устранение системных потерь позволили увеличить ежесменную выработку асфальтоукладочного комплекса на 22%. </description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Кейс из дорожного строительства</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3435-3335-4238-b330-373733643439/Group_76.jpg"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Рост выработки на 22% без дополнительной техники: кейс из дорожного строительства</h2><blockquote class="t-redactor__preface">Заказчик&nbsp;— крупный строительный холдинг, ведущий работы на&nbsp;федеральной трассе. На&nbsp;одном из&nbsp;участков возникла угроза сорвать срок его сдачи: при текущем темпе асфальтоукладки отклонение от&nbsp;плана составляло 10 дней.<br /><br />Чтобы найти решение проблемы, пригласили консультантов «Устойчивых Бизнес Решений».</blockquote><h3  class="t-redactor__h3">Что выяснили во время диагностики</h3><div class="t-redactor__text">До&nbsp;начала проекта клиент пытался справиться с&nbsp;отставанием точечно. Например, если асфальтобетонный завод простаивал из-за нехватки самосвалов&nbsp;— к&nbsp;нему экстренно стягивали дополнительный транспорт. Управление проектом шло в&nbsp;режиме «тушения пожаров».<br /><br />Диагностика выявила корневую причину потерь&nbsp;— несогласованность трёх переделов: асфальтобетонного завода (АБЗ), логистики (перевозки асфальтобетонной смеси) и&nbsp;асфальтоукладочного комплекса (АУК). Переделы постоянно простаивали в&nbsp;ожидании друг друга. Завод ждал возврата самосвалов, самосвалы стояли в&nbsp;очереди на&nbsp;загрузку, АУК останавливался без смеси, а&nbsp;гружёные машины скапливались перед укладчиком. Каждый такой разрыв снижал ежесменную выработку и&nbsp;увеличивал накладные расходы.</div><h3  class="t-redactor__h3">Что было сделано</h3><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">На&nbsp;АБЗ установили рабочую станцию с&nbsp;программой ГЛОНАСС для отслеживания самосвалов в&nbsp;реальном времени. Операторы завода получили возможность видеть местонахождение каждой машины и&nbsp;заблаговременно координировать загрузку, предотвращая простои на&nbsp;отгрузке.</li><li data-list="ordered">Все три участка&nbsp;— производство, логистику и&nbsp;укладку&nbsp;— обеспечили радиосвязью. До&nbsp;проекта оперативная коммуникация между переделами отсутствовала, и&nbsp;сбои устранялись с&nbsp;задержкой. Рации позволили согласовывать действия в&nbsp;реальном времени и&nbsp;быстрее реагировать на&nbsp;отклонения.</li><li data-list="ordered">Параллельно внедрили диспетчеризацию и&nbsp;разработали график движения самосвалов. Появилась возможность точно рассчитывать количество машин на&nbsp;смену, устранять очереди и&nbsp;контролировать дисциплину водителей&nbsp;— в&nbsp;частности, пресечь необоснованные простои под предлогом очистки кузова.</li><li data-list="ordered">Изменили систему планирования транспорта, привязав его к&nbsp;сменному заданию, что дополнительно сократило расходы на&nbsp;избыточную технику.</li><li data-list="ordered">Формализовали процедуру заказа сыпучих материалов и&nbsp;закрепили ответственного. Ранее зоны ответственности были размыты, что приводило к&nbsp;периодическим остановкам из-за нехватки сырья.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">В&nbsp;совокупности эти меры сократили простои АБЗ и&nbsp;транспорта на&nbsp;25−30%. Простои АУК были полностью исключены.</div><h3  class="t-redactor__h3">Результаты проекта</h3><div class="t-redactor__text">Синхронизация переделов и&nbsp;устранение системных потерь позволили увеличить ежесменную выработку асфальтоукладочного комплекса на&nbsp;22%.<br /><br />Срок выполнения работ сократился на&nbsp;31 день относительно прогнозного. <strong>Асфальтоукладку завершили за&nbsp;21 день до&nbsp;плановой даты. </strong><br /><br />Помимо выигрыша во&nbsp;времени, проект принёс экономический эффект от&nbsp;сокращения накладных расходов&nbsp;— 120 млн рублей.</div><div class="t-redactor__text">Автор: Иван Берсенев</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Эффективность методики обучения TWI на производстве</title>
      <link>https://sbsadvise.com/tpost/twi-training</link>
      <amplink>https://sbsadvise.com/tpost/twi-training?amp=true</amplink>
      <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 16:09:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6262-6363-4461-b135-373363613336/Group_75.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Внедрение методики обучения на производстве помогло справиться с дефицитом кадров и повысить безопасность на производстве.</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Эффективность методики обучения TWI на производстве</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild6262-6363-4461-b135-373363613336/Group_75.jpg"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Как методика обучения TWI помогает справиться с дефицитом кадров и повысить безопасность на производстве?</h2><blockquote class="t-redactor__preface">С&nbsp;помощью методики обучения на&nbsp;производстве, или Training Within Industry (TWI), предприятия решают массу задач: снижают объем брака и&nbsp;текучесть кадров, сокращают время на&nbsp;ремонт оборудования и&nbsp;простои, стабилизируют качество продукции и&nbsp;повышают производственную безопасность.<br /><br />Консультанты «Устойчивых Бизнес Решений» также имеют в&nbsp;своей практике проекты с&nbsp;успешным внедрением TWI. В&nbsp;этой статье расскажем, как именно эффективное обучение персонала помогает производству улучшать свои показатели.</blockquote><h3  class="t-redactor__h3">Как обучение на производстве помогло снизить текучесть кадров в цехе на 80%</h3><div class="t-redactor__text">На&nbsp;одном крупном металлургическом комбинате наблюдалась высокая текучесть кадров в&nbsp;механическом цехе среди новичков. В&nbsp;условиях дефицита профессионалов на&nbsp;рынке это становилось серьезной проблемой для предприятия: вновь прибывших приходилось обучать, а&nbsp;они потом уходили с&nbsp;работы.</div><div class="t-redactor__text">Особенности найма в&nbsp;цехе выглядели так:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">Большой набор на&nbsp;работу сотрудников без квалификации, около 20 человек в&nbsp;год (на&nbsp;участок);</li><li data-list="bullet">Среднее время ввода в&nbsp;профессию токарь 4,5 месяца;</li><li data-list="bullet">Каждый наставник обучает, как умеет, единого стандарта нет;</li><li data-list="bullet">Обучение новичков происходит традиционно: сотрудник самостоятельно изучает весь материал, необходимый для работы, учится на&nbsp;собственных ошибках;</li><li data-list="bullet">Выработка на&nbsp;одного обученного сотрудника составляет 50% от&nbsp;норматива. А&nbsp;через полгода из&nbsp;10 новых токарей остаются лишь двое.</li></ul></div><div class="t-redactor__text">Для изменения подхода к&nbsp;обучению и&nbsp;адаптации новых токарей было принято решение использовать методику TWI для быстрого обучения.</div><h2  class="t-redactor__h2">Что изменилось с новым подходом к обучению работников</h2><div class="t-redactor__text">Классическая модель обучения на производстве состоит из трех модулей.</div><div class="t-redactor__text"><ol><li data-list="ordered">Эффективный производственный инструктаж;</li><li data-list="ordered">Совершенствование выполнения операций;</li><li data-list="ordered">Эффективные рабочие взаимоотношения.</li></ol></div><div class="t-redactor__text">Чтобы улучшить ситуацию с&nbsp;адаптацией новых сотрудников на&nbsp;производстве, был внедрен первый модуль методики.</div><img src="https://static.tildacdn.com/tild6431-6533-4235-b336-323730643936/Group_66.jpg"><blockquote class="t-redactor__callout t-redactor__callout_fontSize_default" style="background: #EBEBEB; color: #000000;">
                                <div class="t-redactor__callout-icon" style="color: #ff0000">
                                    <svg width="24" height="24" role="img" viewBox="0 0 24 24" style="enable-background:new 0 0 24 24">
                                        <circle cx="12.125" cy="12.125" r="12" style="fill:currentColor"/>
                                        <path d="M10.922 6.486c0-.728.406-1.091 1.217-1.091s1.215.363 1.215 1.091c0 .347-.102.617-.304.81-.202.193-.507.289-.911.289-.811 0-1.217-.366-1.217-1.099zm2.33 11.306h-2.234V9.604h2.234v8.188z" style="fill:#fff"/>
                                    </svg>
                                </div>
                                <div class="t-redactor__callout-text">
                                     Первый модуль методики обучения на&nbsp;производстве: эффективный производственный инструктаж
                                </div>
                            </blockquote><div class="t-redactor__text">Для ввода в&nbsp;профессию токаря в&nbsp;цехе изменили программу обучения и&nbsp;выделили под нее двух наставников. Теперь обучение проходит под контролем опытных наставников токарей и&nbsp;учебный материал даётся малыми дозами, каждая операция детализирована, ее&nbsp;этапы разбираются на&nbsp;предмет возможных ошибок.<br /><br />Вместо объемных инструкций&nbsp;— 1 лист описания операции. В&nbsp;нем перечислена очередность этапов, ключевые точки, элементы безопасности и&nbsp;последствия: что будет, если не&nbsp;соблюсти технологию. Разбор листов операций в&nbsp;таком виде формирует у&nbsp;новичков более осознанное отношение к&nbsp;работе, человек лучше включается в&nbsp;процесс.<br /><br />По&nbsp;новой программе освоить операцию можно за&nbsp;день, и&nbsp;работник учится делать их&nbsp;правильно с&nbsp;первого раза. Навыки отрабатывали на&nbsp;заготовках из&nbsp;дерева вместо металла, так минимизировали поломки резцов.<br /><br />Контроль за&nbsp;обучением был в&nbsp;том числе визуальным: разместили на&nbsp;стене стенд визуализации процесса обучения, где отмечалось, как и&nbsp;какие операции изучил тот или иной сотрудник.<br /><br />Проект внедрения нового подхода к&nbsp;обучению длился полгода. В&nbsp;результате:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">Время подготовки токаря 3 разряда сократилось с&nbsp;4,5 месяцев до&nbsp;3 месяцев;</li><li data-list="bullet">Выработка на&nbsp;одного обученного токаря увеличилась до&nbsp;75%;</li><li data-list="bullet">Текучесть кадров в&nbsp;цехе снизилась на&nbsp;80%;</li><li data-list="bullet">Достигли 100% приживаемости и&nbsp;автономности методики в&nbsp;цехе.</li></ul><br />У&nbsp;проекта был и&nbsp;отложенный эффект. Спустя пару месяцев новые работники стали интересоваться другими профессиями на&nbsp;предприятии. Им&nbsp;хотелось развивать больше навыков: освоить профессии фрезеровщика, оператора ЧПУ станка. То&nbsp;есть помимо численных показателей выросло и&nbsp;стремление к&nbsp;развитию у&nbsp;сотрудников.</div><h3  class="t-redactor__h3">TWI как метод повышения безопасности на производстве</h3><div class="t-redactor__text">Помимо трех основных модулей в&nbsp;пилотный проект включили новый модуль методики, посвященный безопасности на&nbsp;рабочем месте. Он&nbsp;охватывал два направления:<br /><br /><ul><li data-list="bullet">Анализ рабочих операций с&nbsp;фокусом на&nbsp;безопасные методы в&nbsp;работе;</li><li data-list="bullet">Предотвращение несчастных случаев на&nbsp;производстве.</li></ul></div><img src="https://static.tildacdn.com/tild3861-3463-4662-b064-333465313831/Group_67.jpg"><blockquote class="t-redactor__callout t-redactor__callout_fontSize_default" style="background: #EBEBEB; color: #000000;">
                                <div class="t-redactor__callout-icon" style="color: #ff0000">
                                    <svg width="24" height="24" role="img" viewBox="0 0 24 24" style="enable-background:new 0 0 24 24">
                                        <circle cx="12.125" cy="12.125" r="12" style="fill:currentColor"/>
                                        <path d="M10.922 6.486c0-.728.406-1.091 1.217-1.091s1.215.363 1.215 1.091c0 .347-.102.617-.304.81-.202.193-.507.289-.911.289-.811 0-1.217-.366-1.217-1.099zm2.33 11.306h-2.234V9.604h2.234v8.188z" style="fill:#fff"/>
                                    </svg>
                                </div>
                                <div class="t-redactor__callout-text">
                                     Новый модуль обучения на производстве: безопасность на рабочем месте
                                </div>
                            </blockquote><div class="t-redactor__text">Анализ рабочих операций предполагал их&nbsp;совершенствование и&nbsp;изменение стандартов, чтобы снизить риск травмы. Например, электромонтеру при замене реле неудобно раскручивать болт: отвертка все время соскальзывает, что создает потенциальную опасность повредить руку.<br /><br />Если разобрать эту операцию с&nbsp;точки зрения нового модуля TWI, то, проанализировав причины опасности, можно принять решение поменять способ крепления реле к&nbsp;коммутатору. Вместо болтов использовать клипсы. Так риск травмы уменьшается, а&nbsp;скорость выполнения операции увеличивается.<br /><br />С&nbsp;сотрудниками также проводились разборы реальных ситуаций на&nbsp;производстве, чтобы сформировать навык самостоятельного поиска первопричин, которые могут привести к&nbsp;травмам. Например, при разборе ситуации «Сотрудника ударило током» восстанавливается вся цепочка событий и&nbsp;факторов, приведших к&nbsp;инциденту: почему сотрудник оказался в&nbsp;опасной зоне, почему взял именно этот инструмент, что можно было сделать, чтобы предотвратить ситуацию и&nbsp;т.&nbsp;д.<br /><br />В&nbsp;результате внедрения нового модуля, из&nbsp;10 мастеров, прошедших обучение, 6 человек внесли изменения в&nbsp;стандарты выполнения операций, чтобы сделать их&nbsp;безопаснее.<br /><br />Впоследствии эту методику тиражировали на&nbsp;другие цеха.<br /><br />Как видно из&nbsp;кейса, любую методику можно индивидуально адаптировать под задачи предприятия. В&nbsp;данном случае методика обучения на&nbsp;производстве сначала была внедрена частично, а&nbsp;затем был добавлен новый модуль.<br /><br />В&nbsp;результате, внедренные модули помогли снизить текучесть кадров в&nbsp;цехе, ускорить обучение токарей, увеличив их&nbsp;выработку, а&nbsp;заодно запустили процесс совершенствования операций для повышения безопасности на&nbsp;производстве.</div><div class="t-redactor__text">Автор: Александр Латышев</div>]]></turbo:content>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title>Оптимизация ФОТ</title>
      <link>https://sbsadvise.com/services/tpost/wage-fund-optimization</link>
      <amplink>https://sbsadvise.com/services/tpost/wage-fund-optimization?amp=true</amplink>
      <pubDate>Thu, 28 May 2026 12:33:00 +0300</pubDate>
      <category>#Горная добыча</category>
      <category>#Операционное совершенствование</category>
      <category>#Эффективность бизнеса</category>
      <enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3965-6535-4331-a630-623234653436/___.jpg" type="image/jpeg"/>
      <description>Снижение ФОТ подразделений горнодобывающего дивизиона на 13% без потери производительности</description>
      <turbo:content><![CDATA[<header><h1>Оптимизация ФОТ</h1></header><figure><img alt="" src="https://static.tildacdn.com/tild3965-6535-4331-a630-623234653436/___.jpg"/></figure><h2  class="t-redactor__h2">Снижение ФОТ подразделений горнодобывающего дивизиона на 13% без потери производительности</h2><blockquote class="t-redactor__preface">На одном из крупнейших на Урале горно-обогатительных комбинатов необходимо было оптимизировать численность персонала. Из-за нехватки кадров по разным дивизионам руководство компании решило перераспределить сотрудников, оптимизировав фонд оплаты труда. Компания также была готова инвестировать в новую технику, модернизацию оборудования и изменение процессов, если это приведёт к измеримому экономическому эффекту.</blockquote><h3  class="t-redactor__h3">Что было сделано</h3><div class="t-redactor__text">Работа велась по нескольким направлениям одновременно: рудоуправление, работа экипажей экскаваторов, управление кранами, автотранспорт. По каждому направлению команда проекта прошла через несколько последовательных этапов.<br /><br />На первом этапе провели серию интервью с руководством подразделений. Внутренних идей по оптимизации практически не было: позиция менеджмента сводилась к тому, что всё работает на пределе и людей скорее не хватает.<br /><br />После этого перешли к полевым наблюдениям. В течение недели консультанты работали непосредственно в карьерах: сопровождали экскаваторные экипажи, проводили хронометраж рабочего времени машинистов и их помощников, фиксировали фактическую загрузку персонала и оборудования.<br /><br />Параллельно провели бенчмаркинг, сравнили ключевые показатели ГОКа с лучшими практиками других комбинатов в отрасли.</div><h3  class="t-redactor__h3">Что выяснили</h3><div class="t-redactor__text"><strong>Работа экипажей экскаваторов.</strong> С помощью хронометража обнаружили потери времени у помощников машинистов экскаваторов. Их основные функции - перемещение кабеля, мелкие вспомогательные операции - занимали незначительную долю рабочего дня.<br /><br />Кроме того, анализ сменных графиков выявил, что в ночную смену реальная загрузка персонала была минимальной.<br /><br />По лучшим практикам численности экипажа на один экскаватор, ГОК оказался ближе к концу рейтинга.<br /><br /><strong>Управление кранами</strong>. В ходе наблюдений выявили низкую загрузку машинистов крана,– 64% чистых потерь. При этом 30% необходимой работы приходилось на контроль груза и ожидание команды слесаря-ремонтника во время подвисшего узла.<br /><br /><strong>Автотранспортный цех.</strong> Наблюдения и анализ данных зафиксировали неравномерную загрузку части транспортных средств в течение дня. После 16:00 транспорт практически не эксплуатировался. Действующая система бронирования приводила к тому, что машины резервировались заранее, но при изменении планов оставались простаивать. При этом другие подразделения не могли ими воспользоваться.</div><h3  class="t-redactor__h3">Какие решения предложили</h3><h4  class="t-redactor__h4">1. Реорганизация экскаваторных экипажей</h4><div class="t-redactor__text">Вместо закрепления помощников за каждым экскаватором сформировали мобильные бригады, привязанные к карьерным участкам. Для мобильности приобрели несколько автомобилей УАЗ. Таким образом, бригады могут перемещаться между экскаваторами по вызову, оперативно выполняя мелкие вспомогательные работы.<br /><br />Дополнительно предложили совмещать профессии. Члены экипажа с соответствующей категорией водительского удостоверения смогли бы совмещать основную работу с управлением автотранспортом за дополнительную плату, что исключило бы необходимость нанимать отдельных водителей.<br /><br />Графики ночных смен были перестроены: дневные смены предлагалось усилить за счёт перераспределения персонала, что позволило бы повысить производительность в наиболее интенсивные часы работы карьера.<br /><br />В результате средняя численность экипажа на один экскаватор сократилась до 6,5 человека, приблизившись к лучшим показателям в отрасли. Предложенные решения окупились бы в течение года.</div><h4  class="t-redactor__h4">2. Объединение карьерных участков</h4><div class="t-redactor__text">Количество карьерных участков предложили сократить с 7 до 3. Инициатива исходила от начальника рудоуправления, который признал избыточность управленческой структуры. Несколько отвалов были объединены в один участок. Это позволило сократить количество линейного руководства, устранив лишний уровень управления.</div><h4  class="t-redactor__h4">3. Перевод кранов на дистанционное управление</h4><div class="t-redactor__text">Если раньше краны управлялись напрямую из кабины, то теперь предлагалось подключить их к системе радиоуправления. Обучившись дистанционной работе, один оператор мог бы обслуживать сразу несколько кранов. Это устранило бы потери времени, повысило безопасность и позволило бы вдвое сократить численность машинистов.</div><h4  class="t-redactor__h4">4. Система диспетчеризации автотранспорта</h4><div class="t-redactor__text">Для автотранспортного цеха предложили отказаться от предварительного бронирования техники и перейти на систему оперативного вызова по аналогии с моделью агрегаторов такси.<br /><br />Цифровая система в режиме реального времени показывала бы доступные единицы техники, позволяя подразделениям вызвать транспорт в моменте по необходимости. После выполнения задачи машина сразу бы возвращалась в число доступной техники, что исключало простои из-за неиспользованной брони.</div><h3  class="t-redactor__h3">Результаты проекта</h3><div class="t-redactor__text">Проект длился 5 месяцев. Все предложенные инициативы были согласованы с заказчиком, на их внедрение требовалось не больше года.<br /><br />Реальный эффект проекта составил в среднем по подразделениям 12-13% от общего ФОТ. Результаты удивили руководство ГОКа: изначально заказчик не верил, что такая оптимизация возможна без ущерба для операционной деятельности.</div><hr style="color: #000000;"><div class="t-redactor__text">Автор: Аслан Сакиев</div>]]></turbo:content>
    </item>
  </channel>
</rss>
